元月份,軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)全體干部職工立足崗位,創(chuàng)新思維,深挖內(nèi)潛,集智解決生產(chǎn)中的短板,為生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供強有力支撐。
自動控制智能潤滑降成本
改造前,萬向軸托架軸承及軋輥軸承潤滑方式采用人工加油,由于人工加油存在注入的油量不能均勻附著在設備上,導致萬向軸托架軸承及軋輥軸承局部因缺油而損壞,影響生產(chǎn)。針對此問題,經(jīng)技術人員研究討論,決定對油氣潤滑進行改造,利用分配器將稀油分到各萬向軸托架及軋輥軸承內(nèi)部,并設置自動化系統(tǒng)控制加油周期及加油量。改造后,設備潤滑效果明顯,有效提升了設備使用壽命,減輕了人員勞動強度,降低了生產(chǎn)成本,年綜合創(chuàng)效11萬元。
巧開窗戶保護電纜創(chuàng)效益
改造前,電氣主控室因電機擴容負荷增加,導致電纜溝直流電纜溫度長期偏高,加之空調(diào)冷風吹不到電纜溝,無法給電纜降溫,對設備安全造成一定影響。為解決這一問題,經(jīng)技術人員現(xiàn)場查看,決定在電纜溝靠外墻處開一定尺寸的窗口,利用不銹鋼網(wǎng)做窗戶防護罩,同時放置3千瓦通風機,向外散熱的同時可以使空調(diào)冷風負壓進入電纜溝對電纜進行降溫。改造后,電纜溫度較原來下降10攝氏度,確保了設備穩(wěn)定順行,年創(chuàng)效13萬元。
巧改設備電路控制增效益
改造前,精整打包機控制元器件的線圈電壓為24伏,長時間運行后線圈容易燒毀,導致打包機停止,影響生產(chǎn)節(jié)奏。為解決這一難題,經(jīng)技術人員研究討論,決定設計SM2S-05D型24伏中間繼電器控制CJW38系列380伏接觸器的圖紙,采用普通元器件改變打包機控制過程。經(jīng)技術人員線下多次測試穩(wěn)定后,安裝到實際設備中控制打包機運行。改造后,設備運行狀態(tài)良好,有效降低了誤機時間,節(jié)約了備件成本,年綜合創(chuàng)效9萬余元。
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