新年伊始,軋鋼廠緊扣“節(jié)能增效軋制”生產(chǎn)理念,主動(dòng)出擊、集智凝智解決生產(chǎn)疑難雜癥,為生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供有力支撐。
精心布局降成本
改造前,精軋K5軋輥孔型為梯形槽,由于孔型深加工難度大,當(dāng)軋輥直徑小于340毫米時(shí),就得強(qiáng)制報(bào)廢重新開槽,導(dǎo)致精軋K5軋輥加工緊張。針對(duì)這一問題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定將不同間距的精軋K5軋輥孔型改為同等間距,這樣軋輥直徑車削至340毫米后,不需要改變軋輥輥徑,只需將小規(guī)格孔型加工成大規(guī)格孔型,可使報(bào)廢軋輥得到多次利用。改造后,上線使用效果良好,年可節(jié)約軋輥成本10萬元。
精準(zhǔn)改造消隱患
改造前,軋機(jī)油氣潤(rùn)滑快速接頭使用方便,安裝快捷,由于立式軋機(jī)上線后需將軋機(jī)翻轉(zhuǎn),翻轉(zhuǎn)過程中可能碰撞快速接頭,導(dǎo)致快速接頭松動(dòng)油管脫落,處理時(shí)需將軋機(jī)吊起,人員在軋機(jī)下方作業(yè)存在安全隱患。針對(duì)此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定在立式軋機(jī)裝配時(shí),將非傳動(dòng)油管快速接頭更換為卡套端直通接頭。改造后,可有效防止軋機(jī)翻轉(zhuǎn)過程油管脫落問題,在滿足軸承潤(rùn)滑需求的同時(shí),確保人員作業(yè)安全。
精心維護(hù)保生產(chǎn)
改造前,棒一機(jī)加CK8450數(shù)控車床在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)尾座頂尖發(fā)熱、尾座套筒前后移動(dòng)不暢現(xiàn)象,導(dǎo)致設(shè)備無法正常工作,影響生產(chǎn)。為解決這一難題,技術(shù)人員對(duì)CK8450數(shù)控機(jī)床尾座進(jìn)行拆卸,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部軸承損壞導(dǎo)致機(jī)床尾座無法正常工作。針對(duì)此問題,技術(shù)人員用柴油將機(jī)床尾座各部件進(jìn)行全面清洗,并更換新軸承,重新組裝尾座。改造后,有效降低CK8450數(shù)控機(jī)床尾座故障,確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行,同時(shí)節(jié)約備件成本1000元。
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