二季度,龍鋼公司軋鋼工序深推精益管理理念,對設(shè)備運(yùn)行過程和生產(chǎn)工藝管控進(jìn)行深入剖析分解,深挖潛能、降本增效,全面提升生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)效。
輸入輥道改變頻,節(jié)能降耗顯成效。

該工序棒一直軋鋼坯輸送輥道在正常生產(chǎn)期間,輥道按照設(shè)定速度持續(xù)轉(zhuǎn)動。點(diǎn)檢員在點(diǎn)檢過程中經(jīng)仔細(xì)觀察、精心測算,發(fā)現(xiàn)每支鋼坯的輸送間隙在30秒左右,而鋼坯通過時間僅為10秒,輸送輥道存在一半以上空轉(zhuǎn)狀態(tài),無形中造成能源浪費(fèi)。為解決這一問題,該工序組織技術(shù)人員對棒一直軋輥道進(jìn)行變頻改造,同時增加高低速自動切換功能。當(dāng)鋼坯通過時,輥道頻率自動上升,確保高效輸送,在間隙期間,頻率自動降低,實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行。改造后,經(jīng)過現(xiàn)場測量對比,輥道節(jié)電率達(dá)到了30%,大幅降低生產(chǎn)費(fèi)用。
冷卻水管精改造,提升質(zhì)量保穩(wěn)定。

該工序棒材三線主要進(jìn)行小規(guī)格切分軋制,由于各切分線負(fù)差的差異大,直接影響生產(chǎn)效率。該工序組織技術(shù)人員深入對標(biāo)分析,結(jié)合多次現(xiàn)場試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)主要是軋輥孔型冷卻不均導(dǎo)致磨損不均造成的。為徹底解決這一難題,他們成立技術(shù)攻關(guān)小組,通過蹲點(diǎn)觀察、精心測量、反復(fù)試驗(yàn),對φ16規(guī)格冷卻水管和K3/K4軋槽冷卻水管進(jìn)行精心改造,增加中間冷卻水管水量,并巧妙調(diào)整水管噴嘴角度,成功改善了軋輥孔型冷卻效果。改造后,對孔型樣板反復(fù)比對,發(fā)現(xiàn)φ16規(guī)格線負(fù)差較之前降低至15cm,顯著提升了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。
精益管理提水質(zhì),高效生產(chǎn)有保障。

為進(jìn)一步提升水質(zhì),提高鋼材表面質(zhì)量,該工序?qū)⒃扔勺鳂I(yè)區(qū)水泵班組負(fù)責(zé)的抓泥工作調(diào)整為獨(dú)立人員專項(xiàng)負(fù)責(zé),各線作業(yè)長牽頭實(shí)施,明確責(zé)任分工,強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),形成高效協(xié)同的工作機(jī)制。同時進(jìn)一步細(xì)化作業(yè)流程,制定旋流井抓渣頻次、平流池生產(chǎn)過程抓泥管控、各水池清泥周期、污泥周轉(zhuǎn)外部協(xié)作等管控要求,定期檢測、深入分析水質(zhì)指標(biāo),提高工作效率和質(zhì)量,促使水質(zhì)指標(biāo)提升20%以上,大幅提高了生產(chǎn)效率,增強(qiáng)了設(shè)備運(yùn)行的可靠性,為生產(chǎn)穩(wěn)定、質(zhì)量提升提供了有力保障。
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